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百事3重机:矿渣立磨常见的4大问题及解决方案

发布时间:2016/9/13 16:40:03    作者:百事3重机    浏览次数:5756

矿渣立磨常见的4大问题及解决方案

  矿渣出现以下的这些问题你肯定见过,但是你是按照正确的方法解决的吗?那么接下来百事3重机就您介绍一下矿渣立磨的常见问题以及对应的解决方案。

  1、矿渣立磨振动

  试生产过程中,磨机平稳运行10min以后开始产生较大的振动,而且在设定的时间内不能恢复,导致磨辊快速抬起。通过改变其他的操作参数后,仍然不能平稳运行。对入磨物料观察发现,可能是块状物料过多,破坏了稳定的料层所导致的。

  解决措施是在入磨皮带机料斗下方安装筛缝为20mm×20mm的振动筛,因此保证了入磨物料粒度均匀性,从而保证了料层的稳定。


  2、矿渣立磨外排量过大

  正常情况下,矿渣立磨磨风环处的风速达25~30m/s左右,这个风速既可以将物料吹起,又允许2~8mm的物料从风环处掉落,经刮料板清出磨外,所以有小部分的外排是正常的。调试之初,喂料量40t/h左右,磨辊压力7.5MPa,风量160 000m3/h,料层厚度30mm,此时回料量多而粒度粗。当回料量超过一定极限时,振动值加大,外排斗式提升机电流上升,回料过多时还会引起主电动机连锁跳停。将磨辊压力增至9MPa,观察到回料量减少,粒度变细,但是粉状料较多,料层厚度变为20mm。

  针对此种情况采取了以下措施:

  (1)将系统风量调整到l70000m3/h,磨辊压力调整到l0MPa。

  (2)风环处焊接200mm×l00mm×5mm的钢板共9块,每个磨辊后侧各3块,以减小风环面积,提高风环处的风速。

  (3)确保磨内物料在2t左右的时候开始落辊加压。如磨机抬辊,再次落辊时要降压落辊,如果频繁抬辊,应及时减少进料或停止进料,避免循环物料过多,造成斗式提升机电流上升。


  3、矿渣立磨进料管堵料

  有些矿渣立磨采用的是边缘下料方式,由于当地的矿渣湿度较大(水分l4%-18%),在下料管处很容易结块堵料,清理堵料需要较长的时间,给矿渣立磨生产带来极大的影响。根据实际情况,我们设计了压缩空气+脉冲阀装置(如下图)。

  通过程序设定1、2、3、4、5、6喷吹管道顺序、循环喷吹将黏附在下料管的物料清除,能有效解决经常堵料的问题,从而提高磨机的运转率。


  4、矿渣立磨液压管路剧烈抖动

  矿渣立磨在初始运行阶段,液压管道及蓄能器剧烈抖动。停机卸压检查发现背压蓄能器压力为4MPa,正常工作时应为1.8MPa。由于蓄能器背压压力过大,磨机正常工作中没有起到缓冲作用,从而导致液压管路的抖动。所以磨机开机前一定要认真检查蓄能器的压力是否正确,需要注意的是检查蓄能器压力时一定要将系统压力泄掉直至为0MPa。

  以上就是百事3重机对常见问题及解决方案的介绍,如果您看完之后还有疑惑,或还想进一步了解矿渣立磨的其他知识,您可以咨询我们的在线人员,悉心为您解答。

  更多关于矿渣立磨的知识请查看广州百事3平台有限公司官网:


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